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Ball Nut 滲碳層R.A.太多了些. 6個月游隙就很大了. 同一廠商產品, 4年前裝的一批卻還沒背隙. 此批的製程/品管管制實在有問題! 這品質要在國際市場立足, 仍有很大的距離, 請繼續加油, 為台灣工業水平的提昇加把勁! 

DSC06172  Coarse 1  

出問題的是粗晶的A件. 你看得岀它的晶粒大小嗎?  粗晶導致RA多, 為何會粗晶, 請追蹤內部熱處理生產記錄.

Coarse 2  z2  1  2  

粗大的沃斯田鐵淬後很容易殘留沃斯田鐵(照片中光點). 殘留沃斯田鐵在滾珠的蹂躪下會變態成新的(未回火麻田散鉄fresh  Martensite未回火麻田散鉄性極脆, 在滾珠不斷碾壓下很快就成粉屑剝落. 精密零件有此數量的殘留沃斯田鐵,  都會夭壽, 不 要質疑吳老師的經驗之談---還反問如何證明粉屑是殘A導致

 工具機的刀具的定位精度, 完全靠滾珠導螺桿, 螺母有此殘A就會掉屑, 掉屑一方面產生間隙, 一方面有的粉屑會被滾珠碾壓到, 好像車子輾到石子, 造成定位精度失準. 呼籲工具機業者注意此問題的嚴重性. 一工具機 驗收時定位精度通過了, 但這精度能維持多久? 三個月?半年? 三年? 十年? 完全取決於螺桿螺母的金相組織. 我想工具機廠從來沒有人關注到定位精度的持久性. Edeex 公司一機台導螺桿 說用了20年精度仍維持不變 (以前有做二次淬火, 完全無殘A), 現在的導螺桿螺母,有的 一開始用就慢慢掉屑, 這是熱處理偷工(不做二淬), 所以就.......  大多數組機台的人與end user 無此冶金知識, 向上反映後總被敷衍掉. 真的受不了的人就指定用進口貨, 這對台灣工業名聲 其實傷害很大. 

下面這篇文章提到: 金相分析得到的結果, 遠低於X線繞射法所測.

http://www.georgevandervoort.com/metallography/general/iron-and-steel/20001265-martensite-retained-austenite-article.html

節錄描述兩者差異的一段:  差距有多大 請自行比對. 這昰極具權威的世界級的金相大師的文章, 

Figure 8 shows the microstructure of the cone bearing that was reported to contain 25.4% retained austenite etched with 4% nital plus 1% zephiran chloride. The image, by eye, does not appear to be one-fourth retained austenite, and image analysis measured only 13.3% with this etch (and less with other etchants). The specimen with 19.7% retained austenite was measured as 8.5% by image analysis with this etch, and the specimen with 16.2% retained austenite was measured as only 1.2% retained austenite by image analysis with this etch. In general, this is the type of difference that the writer has always seen when doing such experiments previously.

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